一、事故過程簡介
某造船有限公司在該公司廠區內安裝一臺80t龍門吊。在施工過程中,當支腿升*與地面成55。角時,門座起重機主吊鉤與支腿連接的鋼絲繩積壓在一起,且門座起重機副鉤也吊到了支腿上沿,導致吊鉤無法按預期設想自動脫鉤。決定待支腿升*與地面成88。角,吊鉤鋼絲繩有所松動,作用力相對減小時,再實施人工摘鉤。在沒有成功摘開的情況下,一電焊工擅自將主鉤鋼絲繩割斷,又用鐵棍將副鉤撬開,支腿迅速向西倒下,有4人從高空墜落到地面,當場死亡3人,另外1人經搶救無效死亡。
二、分析事故原因
當龍門吊支腿與地面接近垂直時,有三個拉力作用在支腿上面:一是連接在卷揚機上的20根15.5mm鋼絲繩,向西的拉力;二是2根直徑20mm的鋼絲繩,向東的拉力;三是門座起重機主、副吊鉤向東的拉力。按照安裝方案,此時起重機械主、副吊鉤已脫離,只有東、西兩側鋼絲繩的平衡力。但由于門座起重機吊鉤與支腿連接的鋼絲繩積壓在一起,副鉤也吊到了支腿上沿,出現意外沒有脫開,支腿東側就仍由起重機主、副吊鉤的向東的拉力和2根直徑20mm的鋼絲繩向東的拉力,與卷揚機鋼絲繩向西的拉力保持平衡。但當主、副吊鉤被人為突然脫開,吊鉤的拉力消失,向東的總拉力突然減小,支腿重心迅速向拉力大的西邊傾斜。
這樣一來,就對東邊的兩根鋼絲繩瞬間形成巨大的沖擊力,超過鋼絲繩卡環的承受能力,鋼絲繩脫環,導致支腿向西倒塌。
1、直接原因
電焊工將主鉤鋼絲繩割斷,又用鐵棍將副鉤撬開,支腿重心失去平衡,東邊的兩根鋼絲繩瞬間承受巨大的沖擊力,使鋼絲繩脫環,支腿倒塌。
2、間接原因
龍門吊安裝前施工方案考慮不周,導致施工過程中吊鉤未按設計方案脫鉤;安裝過程中出現意外情況時,處理方法不當。
3、主要原因
龍門吊安裝前施工方案考慮不周;安裝過程中出現吊鉤未按設計方案自行脫鉤的意外情況時,處理方法嚴重錯誤。
三、得出事故結論
事故單位自行安裝起重設備,屬于違規安裝;安裝施工方案考慮不周,埋下事故隱患。施工過程中吊鉤未自行脫鉤引發事故。施工現場管理混亂,安裝過程中出現自行脫鉤無效的意外情況時,電焊工擅自將主吊鉤鋼絲繩割斷,并將副鉤撬開,使支腿重心失去平衡,造成支腿倒塌事故。
四、事故后的預防措施
(1)安裝方案制訂時要考慮周密,必要時應進行演練后正式實施。
(2)有關作業人員應加強專業培訓和教育。