CD型鋼絲繩電動葫蘆是一種輕小型起重設備,量大面廣,具有結構緊湊、質量輕、體積小、零部件通用性強、操作簡便等優點。
該電動葫蘆為20世紀60年代時眾多企業聯合設計的產品,技術并不復雜,但采用一種常規方法設計,由于以往設計手段上的落后和設計主導思想上的影響,使設計的電動葫蘆沒有充分發揮其產品性能。隨著工業化的高速發展,對產品的性能要求也越來越高,尤其是超高起升高度的電動葫蘆,由于結構上的限制,該產品的使用性能存在重大**隱患。一般來說,產品使用不當或制造中的質量問題具有局部性和偶然性,通常可以通過一定方法進行措施補救、修復或避免。如果結構本身就存在缺陷的話,常會在使用一定時間后才發現,因而會造成相當大的損失,并難以采取補救措施。
以CD1型5 t、35 m鋼絲繩電動葫蘆起升機構改進為例,見圖2。
1、中間軸的改進
改進前設計為實心軸,材料40Cr,調質處理,花鍵處高頻淬火,見圖3.
具體改進:中間段為空心軸(選用無縫鋼管φ51mm×8 mm制作) ,兩端花鍵軸頭材料為40Cr,矩形花鍵尺寸及技術、工藝要求等不變。
因為兩者材料不一, 40Cr材料焊接性能差,不宜采用焊接形式連接,因此采用過盈連接法,過盈量為0.08 mm,結合面長度控制在60 mm以上。完成若干工藝后,*后在專用平臺及機床上,用消除法去除中間軸的旋轉質量,即調整動平衡狀態,以確保中間軸的旋轉平穩性。見圖4。
2)卷筒用無縫鋼管制成,一端花鍵與減速器連接,另一端用滾動軸承支承在錐型電動機前端伸出部位,改進前卷筒兩端無軸承及支承架,如圖5所示。
具體改進:在卷筒兩端增設軸承、擋圈及支承架,如圖6所示。
為考慮裝配合理性、方便快速等因素,支承架設計、加工制造時,兩邊應銑削,見圖7。
改進效果:
1)通過對中間軸的改進,降低了對熱處理設備要求,僅需兩端軸頭的調質處理和高頻淬火,確保了該軸熱處理的技術要求。節約材料、減輕自身質量,降低了旋轉長軸高速轉動的不利因素,提高中間軸剛度的同時,保障了高速旋轉的平穩性。
2)卷筒裝置內加軸承及支承架的改進,有利于提高減速箱內齒輪及軸承的壽命,避免了中間軸高轉速受離心力影響產生振動對電動葫蘆各部件,特別是電控箱的電器元件接線松脫。改進后未出現中間軸、剛性聯軸起脫落現象,更無出現中間軸扭曲、斷裂等故障,有效避免了載荷物體墜落事故的發生。
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