一、事故過程概述
一臺80t龍門吊安裝于本公司廠房內。建造時,支腿升到與地面成55度。角度時,門座起重機主吊鉤與支腿連接的鋼索積壓在一起,門座起重機副鉤也吊在支腿上,導致吊鉤無法按預期自動脫鉤。確定待支腿升到與地面成88。角度、吊鉤上的鋼絲繩有所松開,作用力相對減少,再實施人工摘鉤。如未成功取下,一電焊工人擅自切斷主鉤繩,再用鐵棍將副鉤撬開,支腿迅速向西倒。
二、事故原因分析
在龍門吊腿接近地面時,支撐腿上方有三種拉力:一是連接于卷揚機上的20根15.5mm鋼絲繩,向西拉出;2根直徑為20mm的鋼索,向東拉力;3.門座起重機主.吊鉤東拉力。按安裝方案,此時提升機主、副吊鉤分離,只有東、西兩側鋼索平衡力。但是,因為門機吊鉤與支腿相連的鋼索積壓在一起,副鉤也吊到了支腿上,出了意外,并未脫開,支腿東邊仍然是由起重機主.副吊鉤向東的拉力和2根直徑為20mm的鋼索向東的拉力,用卷揚機拉鋼絲繩來平衡拉緊。而當主.副鉤受人為突然間脫開,吊鉤的拉力消失,向東的總拉力驟減,支腿重心迅速向拉大的西面傾斜。
這樣,就在東面的兩根鋼索上產生了瞬間巨大的沖擊力,超過了鋼繩的承受能力,鋼繩脫環,導致鋼索向西坍塌。
1.直接原因
電焊工人將主鉤線切斷后,再用鐵棒撬開副鉤時,支腿重心失去平衡,東面的兩根鋼索瞬間承受巨大沖擊,造成鋼繩脫環,支腿倒塌。
2.間接原因
在龍門吊安裝前的施工方案考慮不周全,造成在施工中吊鉤未與設計方案脫鉤,在安裝過程中發生意外情況時,應采取不當的措施。
3.主要理由
門架安裝前的施工方案考慮不周全,安裝過程中出現了意外情況,如吊鉤不能按照設計方案自行脫鉤,則嚴重錯誤。
三、事故的結論
車禍現場自行安裝吊具,屬于違規安裝;安裝、施工方案考慮不周全,埋藏了事故隱患。吊鉤在施工過程中不能自動脫鉤引發事故。建筑工地管理混亂,在安裝過程中發生了無效自卸等意外情況,電焊工人擅自切斷了主吊鉤鋼絲繩,將副鉤撬開,使支腿重心失去平衡,造成支腿倒塌事故。
四、事故發生的預防措施
(1)安裝方案制定時要仔細考慮,如有需要,應在正式實施后進行演練。
(2)相關的操作者應該加強職業培訓和教育。
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